技術(shù)文章
Technical articles根據(jù)鐵路電氣化提速改造的需要,某公司于2003年底購進(jìn)了Y226C型壓路機(jī),在使用過程出現(xiàn)了幾例液壓系統(tǒng)故障。
(1)行駛系統(tǒng)故障
①故障現(xiàn)象在鐵路施工中,出現(xiàn)行駛無力的現(xiàn)象,一遇陡坡或鋼輪陷入濕滑凹坑內(nèi)即無法擺脫,一般要用其他機(jī)械將其拖動。
②檢查結(jié)果
a.電氣系統(tǒng)顯示正常,電器元件動作準(zhǔn)確。
b.補(bǔ)油壓力p1=1.2~1.6MPa,有時(shí)更低,呈不規(guī)則變化。
c.發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí),將壓路機(jī)人為止推,測得截?cái)鄩毫?8~30MPa,呈不穩(wěn)定狀態(tài)。
d.拆除行駛泵殼體檢查,油質(zhì)偏稀,顏色較深且有較多的金屬粉末。
③原因分析
a.該機(jī)一直未換油,油質(zhì)差、黏度下降是故障原因之一。
b.泵與馬達(dá)內(nèi)部磨損導(dǎo)致內(nèi)泄增大,影響工作壓力。
c.補(bǔ)油壓力與截?cái)鄩毫φ{(diào)節(jié)彈簧塑性變形導(dǎo)致設(shè)定壓力下降,補(bǔ)油壓力過低使行駛泵斜盤控制缸推力不足,斜盤不能準(zhǔn)確偏轉(zhuǎn),導(dǎo)致泵輸出流量下降。
④處理方法
a.更換系統(tǒng)全部油液。
b.怠速運(yùn)行20min,提速至額定轉(zhuǎn)速,將補(bǔ)油壓力p1調(diào)至2.5~2.6MPa。
c.補(bǔ)油壓力正常后,將截?cái)鄩毫φ{(diào)定在p2=38MPa。
處理后系統(tǒng)恢復(fù)正常。
(2)振動系統(tǒng)故障
①故障現(xiàn)象壓路機(jī)在壓式作業(yè)中突然失去振動功能,將振動馬達(dá)與偏心軸脫開,啟動振動功能仍無效。
②檢查結(jié)果
a.電氣系統(tǒng)正常,Y3、Y4能準(zhǔn)確斷電,且具有足夠的吸力。
b.補(bǔ)油壓力p1=2.5MPa,振動壓力p2 =2.5MPa。
c·油溫T=62℃,油質(zhì)正常。
③原因分析從圖S可知,故障可能原因分別是換向閥失效、振動泵失效、振動馬達(dá)失效。
a. 換向閥不能正常換向,振動泵的斜盤控制液壓缸不動作,液壓泵沒有流量輸出。
b.振動泵中的壓力截?cái)嚅y失效或截?cái)嚅y中梭閥失效將同樣不可能建立起系統(tǒng)壓力。
c.如果液壓馬達(dá)中的旋轉(zhuǎn)件卡死,將導(dǎo)致系統(tǒng)壓力恒定在截?cái)鄩毫Γ蝗绻邱R達(dá)配油盤故障將使進(jìn)出油口直接導(dǎo)通,液壓馬達(dá)無法做功。
④處理方法
a.檢查換向閥,將發(fā)動機(jī)置于怠速狀態(tài),用兩個(gè)M12×1.5螺紋的測壓接頭與振動泵上的零位測量口X1、X2相連,分別接上0~4MPa的壓力表,啟動振動功能。正常情況下,如果px1 =2.5MPa,則有px2 =0;如果px1 =0,則有px2=2.5MPa;如果px1=px2=0,則是換向閥卡死。據(jù)此即可判斷換向閥的正常與否。
b.如果換向閥正常,將振動馬達(dá)的進(jìn)出油口分別用厚度為4mm的清潔平整的鋼板封堵,(可直接在兩油管與振動馬達(dá)兩油口對接處用螺釘緊固)。此時(shí)將發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速提升至額定轉(zhuǎn)速,啟動振動功能。如果振動壓力p2為35MPa左右,補(bǔ)油壓力p1為2.5MPa左右,則振動泵正常,可判斷為振動馬達(dá)故障。如果振動壓力p2與補(bǔ)油壓力相等或接近,為2.5MPa左右,則可判斷為振動泵故障。
據(jù)此就能準(zhǔn)確地判斷出該系統(tǒng)故障來自控制閥、液壓泵還是液壓馬達(dá),然后再對相關(guān)元件作進(jìn)一步處理。此次檢查結(jié)果是液壓馬達(dá)故障,更換馬達(dá)后,壓路機(jī)恢復(fù)正常運(yùn)行。
在處理液壓系統(tǒng)故障時(shí),不可避免地要對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,如行駛泵截?cái)鄩毫Α⒄駝颖媒財(cái)鄩毫?、補(bǔ)油壓力、液壓零位、振動頻率等。操作時(shí)必須注意以下兩點(diǎn)。
①工作前對調(diào)節(jié)件的原始位置作出標(biāo)記。調(diào)節(jié)后如未達(dá)到目的,必須將調(diào)節(jié)螺釘旋回至初始狀態(tài)。
②調(diào)節(jié)后將鎖緊螺母緊固,否則會引起液壓油在該點(diǎn)泄漏,甚至?xí)斐烧{(diào)節(jié)參數(shù)變化,影響系統(tǒng)正常工作。
(1)叉車起升貨物后貨叉自動緩慢下滑
根據(jù)液壓系統(tǒng)工作原理,導(dǎo)致貨物緩慢下滑的原因:一是提升滑閥閥體與閥桿磨損,配合間隙變大,在重力作用下的壓力油通過滑閥的間隙流回油箱,造成提升缸下腔油壓不足,使貨叉緩慢降落;二是提升缸活塞密封性變差,高壓油通過密封圈滲漏至提升缸上腔并與低壓油相通,造成貨叉緩慢下滑。
診斷故障原因的方法是:將提升缸上部回油管與油箱連接的一端拆掉,操縱起升閥桿提升貨物,在提升過程中觀察回油管中是否有油流出,若有油流出,說明活塞密封圈密封不良;若無油流出,則說明此故障由起升換向閥引起。
排除方法:拆解提升缸,檢查密封圈是否有過度磨損、老化、刮傷、唇邊翻起等現(xiàn)象,若有,一律更換;若缸體內(nèi)壁或活塞桿表面有輕微劃傷、凹坑、麻點(diǎn)或銹蝕,可用細(xì)砂紙或油石加潤滑油手工輕輕研磨即可;若損壞情況嚴(yán)重,應(yīng)更換新件。對起升換向閥的修復(fù),應(yīng)視閥體和閥桿的磨損情況而定,若配合表面磨損嚴(yán)重,應(yīng)更換新品;有條件時(shí),可對閥桿或閥孔進(jìn)行鍍鉻、精磨、鉸削或拋光工藝處理,使其配合間隙達(dá)到規(guī)定值。
(2)門架及貨物處于后傾位置時(shí)門架自動緩慢前傾
該故障的原因與前者類似:一種可能原因是傾斜滑閥閥體與閥桿磨損,配合間隙超差,使系統(tǒng)產(chǎn)生輕微泄壓現(xiàn)象;另一種可能原因是傾斜缸活塞密封圈性能變差。
判斷故障所在部位的常用方法:拆掉連接傾斜缸無桿腔一端的油管,排凈管內(nèi)液壓油;操縱手柄使門架和貨物保持后傾狀態(tài),仔細(xì)觀察已拆下的管口是否有油流出;若管口有微量的油流出,說明傾斜缸活塞密封圈密封不良,壓力油從有桿腔不斷地竄入無桿腔;若無油流出,可用手堵住管口,若感覺有內(nèi)吸現(xiàn)象(在貨物重力的推動下,活塞及活塞桿前移,傾斜缸無桿腔會出現(xiàn)負(fù)壓),則說明故障由傾斜滑閥引起。
排除方法:同前者方法一樣,若傾斜缸活塞密封圈泄漏,更換即可;對傾斜換向閥,,應(yīng)視磨損情況進(jìn)行更換或修復(fù)。
(3)推動升降滑閥時(shí)貨又及貨物下降速度過慢
由液壓系統(tǒng)工作原理可知,貨物及貨叉架的降落是在其自重作用下,使活塞下面的油經(jīng)提升缸底部切斷閥流出,再經(jīng)限速閥控制速度后通過換向閥流回油箱。貨叉及貨物的下降速度要求為300~600mm/s,限速閥彈簧壓力根據(jù)設(shè)計(jì)而定,一般不必進(jìn)行調(diào)整;貨叉下落速度過慢,多數(shù)由切斷閥的滑閥發(fā)卡引起,因此,對切斷閥進(jìn)行清洗檢修后故障即可排除。
需要說明的是,有的修理工在排除此類故障時(shí)為求簡便,通常是去掉切斷閥,以減少油的流動阻力,實(shí)際上這是一種錯(cuò)誤的做法。
切斷閥的作用是,當(dāng)貨物起升到一定的高度后,若高壓膠管突然意外破裂,該閥可防止貨物急速下降。圖M所示為來自起升缸的油通過切斷滑閥時(shí),滑閥周圍的油孔使兩腔產(chǎn)生壓力差,當(dāng)此壓力差小于彈簧彈力時(shí),滑閥不動作;若高壓膠管意外破裂,將形成很大的壓力差,使滑閥移動堵住其周圍的油孔,只允許少量的油流過滑閥端部的小孔,使貨叉緩慢下降。
(4)起重?zé)o力或不能起重
引起叉車起重?zé)o力的原因很多,除發(fā)動機(jī)動力不足、液壓系統(tǒng)管路泄漏、液壓油變質(zhì)的因素外,一般引起該故障的原因可能有三種情況:多路換向閥組內(nèi)的安全閥壓力不足、齒輪泵失效或液壓油溫度過高。
多路換向閥組內(nèi)的安全閥壓力不足,多是由于安全閥內(nèi)的彈簧彈力變?nèi)跛?,結(jié)果使系統(tǒng)壓力降低,導(dǎo)致壓力油直接通過安全閥流回油箱。處理方法是,調(diào)整彈簧壓力或更換安全閥;當(dāng)齒輪泵長時(shí)間使用后,泵體內(nèi)壁與齒頂圓的間隙變大、齒輪端面磨損、泵殼體變形等,都會導(dǎo)致齒輪泵效率降低,應(yīng)更換新泵;若系統(tǒng)中進(jìn)入空氣,當(dāng)液壓油快速運(yùn)動時(shí)會產(chǎn)生大量氣泡,使液壓油油溫升高,解決方法是補(bǔ)加液壓油、擰緊液壓系統(tǒng)松動的管路接頭。威斯特小編敬上
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