技術文章
Technical articles在干粉成型液壓機中,電液比例閥是核心執(zhí)行組件,其控制性能對產品的質量具重大影響。采用單閉環(huán)控制的干粉成型液壓機在投人生產之初能夠較好滿足生產、質量需要,但是隨著產品精度要求的提高和生產節(jié)拍的加快,干粉成型液壓機不能適應新產品要求。為此,對干粉成型液壓機中電液比例閥采用了雙閉環(huán)控制方法進行控制,就達到了較高的精度。
1.單閉環(huán)系統(tǒng)的控制特性
在干粉自動成型液壓機中,電液比例閥用于精度需求zui高的下主缸,單閉環(huán)系統(tǒng)計算機控制原理圖如圖33所示,系統(tǒng)控制框圖如圖34所示。該系統(tǒng)的負載主要是慣性負載,其他負載可忽略不計,由此,簡化后的函數框圖如圖35所示。
由此可以得到系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數為
(5-6)
式中:Ka為比例放大環(huán)節(jié)的電放大系數;K為油的彈性模量;k´為比例閥主閥放大系數,k為比例閥內彈簧剛度;G1(s)為比例放大環(huán)節(jié),G1(s)=ka;G2(s)為電液比例閥的傳遞函數,C2(S)= (k´)/(fs+k);G3(s)為液壓缸和慣性負載的傳遞函數。為
式中:Kq為流量常數,f為液壓油摩擦系數;A為液壓缸的作用面積;ωh為液壓缸的固有頻率;ξh為液壓缸的阻尼系數。
則單閉環(huán)系統(tǒng)的閉環(huán)傳遞函數為
(5-7)
式中:H(s)為位移傳感器的傳遞函數,H(s)=Kfx。
2. 雙閉環(huán)控制系統(tǒng)
在原單閉環(huán)系統(tǒng)內再加入一個小閉環(huán),增加比例閥閥心的位置反饋,形成局部小閉環(huán),嵌入原系統(tǒng)內,形成了新的雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。對比例閥閥心的位置反饋控制可以提高比例閥的響應頻率,從而改進整個系統(tǒng)的控制特性。原系統(tǒng)內的比例放大器改為PID調節(jié)器,使改進后的系統(tǒng)增益可調,參數調整方便。改進后的雙閉環(huán)控制系統(tǒng)電路圖如圖36所示,系統(tǒng)控制框圖如圖37所示,系統(tǒng)傳遞函數框圖如圖38所示。
由比例閥的開環(huán)傳遞函數,可得小閉環(huán)系統(tǒng)的閉環(huán)傳遞函數為
(5-8)
式中:GPID(s)為小閉環(huán)中PID調節(jié)器傳遞函數。為
Kp2、T2、Td2均為常數;H2(s)為比例環(huán)節(jié),H2(s)=Kfx2。
則大閉環(huán)的開環(huán)傳遞函數為
G´(s)=G´1(s)×Фi(s)×G3(s) (5-9)
大閉環(huán)的閉環(huán)傳遞函數為
Ф´(s)=G´(s)/[1+G´(s)×H1(s)] (5-10)
3.系統(tǒng)仿真分析
根據式(5-6)和式(5-7),對單閉環(huán)和雙閉環(huán)系統(tǒng)采用MATLAB軟件進行了仿真分析,其中單閉環(huán)系統(tǒng)的階躍響應曲線如圖39所示。單閉環(huán)控制系統(tǒng)的控制精度為±0.05mm。對雙閉環(huán)系統(tǒng)采取同樣的處理方法,得到的階躍響應曲線如圖40所示。從兩種系統(tǒng)的階躍響應曲線得出如下仿真分析結果:單閉環(huán)系統(tǒng):穩(wěn)定時間1.5s,穩(wěn)態(tài)誤差±0.05mm;雙閉環(huán)系統(tǒng):穩(wěn)定時間1.2s,穩(wěn)態(tài)誤差±0.015mm。
4.實驗及結論
在干粉自動成型液壓機上進行兩種系統(tǒng)對比實驗,測試結果為:單閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定時間1.72s,10次重復測量穩(wěn)態(tài)誤差±0.05mm,系統(tǒng)壓力不穩(wěn)、振動較大,產品的密度一致性偏差大;雙閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定時間1.2s,10次重復測量穩(wěn)態(tài)誤差±0.02mm,系統(tǒng)壓力較穩(wěn)、振動較小,產品的密度一致性偏差小。
改造為雙閉環(huán)系統(tǒng)后,系統(tǒng)穩(wěn)定時間縮短了21%,控制精度得以提高,對保證產品質量、加快生產節(jié)奏起到重要作用。
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